一天后,喷雾结果出来了,收率降了九个百分点。碘海醇产品利润比较高,这个收率损失公司层面上还承担得起,可车间考核就糟了,足足差了七个百分点,以百分之五的奖罚计算,每生产一千克,得扣全车间二点五元奖金,产能十吨每月,得扣二万五千元,也即人均扣到八百多元,平均工资都不到二千元,这么扣怎受得了?
王近之找到方擒虎方总说情,方总清了清喉咙说:“车间考核是年初定下的,不能变,考虑到特殊情况,第一个月你可以预支车间工人考勤工资,二个月内归还。”
太无情了,也就是说工人没日没夜地干,最多只能拿到点班工资,特殊时期,这么干不寒了大家的心才怪,距月底还有二十一天,现在,唯一的出路就是一周内解决问题,下半个月拉回部分损失。王近之想了想,可要补回损失谈何容易啊,恢复到原来水平后,也就二个百分点奖励,四吨收益才能补一吨的亏空。唯一的出路就是把原来损失的料提取回来。反正中试车间也是空着,暂时没新产品,不妨把脚料先集中起来,生产一理顺,立马在那处理部分产品回来,现在,先找到本质原因,让生产正常化再说。
本质的影响因素是什么呢?王近之找到了陈骨良一起分析,树脂部分失活可能性最大,可一方面这只是判断,没得到验证,另一方面,车间树脂共一百多吨,即使只更换五十吨阴树脂,也得二百多万元的巨额资金,釆购周期得二十多天,并且依据不足。
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